卷烟机落料器滤网形状改进_滤网过滤器

  【摘  要】卷烟制造企业利用风力送丝供给卷烟机烟丝过程中,原设计的落料器滤网经常堵塞,清理劳动强度大;通过滤网形状改进,由原来的平面结构改为A型曲面结构后,改善设备性能,无需清理滤网,提高设备的稳定性和有效作业率。
  【关键词】落料器;滤网;堵丝;负压力;迎风面积
  引言
  制丝车间生产的成品烟丝通过负压风管送至卷接包车间,卷烟机上的落料器连接送丝管道和卷烟机供料系统,按需要定时、定量将烟丝转运至卷烟机供料系统(后身)。落料器的结构[1]比较简单,主要由进丝管、负压抽风管、气动阀门、滤网、料斗、光电控制[2]等组成,其中滤网的作用是将到落料器内混合的烟丝和负压气体分离,在分离过程中经常有烟丝堵塞在滤网上,逐渐积累,使滤网风孔面积缩小,从而影响送丝效果[3],要不断进行清理才能保证供丝需要,增加不必要的劳动强度并降低设备的有效作业率。不论PASSIM系列[1]的卷烟机或PROTOS系列卷烟机都存在不同程度的影响。为此,我们要进行改进,在07年我厂自主改造项目[3]基础上再次提升,本次改造通过对滤网形状结构的改进,将斜平面滤网改造为A型曲面滤网,增大滤网的迎风面积,改变烟丝运动与滤网之间的角度位置,消除这种不良影响,达到降低职工劳动强度,提高设备稳定性和有效作业率的效果。
  1、存在问题及原因分析
  造成这种现象的原因有两个,一是滤网的形状有问题,另外与滤网的迎风面积有关。原设计的落料器滤网是一平面结构,与落料器箱体呈垂直安装,与进丝管中心线平行,与抽风管中心线垂直,烟丝受抽风管负压力进入箱体[4],滤网阻挡烟丝落入箱体,烟丝内的气体经滤网由抽风口排出,在抽风管排出空气时,烟丝受一向上的作用力,个别烟丝会在这个力的作用下冲向滤网,凑巧“扎进”滤网孔内,由于烟丝有长短、粗细不同,有的烟丝能在随后在落丝过程中,自身形成负压[2]下从滤网上落下,有的就永远停留在滤网上,时间越长集累的越多,最终造成滤网堵塞。特别是PASSIM卷接机组,这一现象更为严重,因为PASSIM卷烟机落料器下部的挡丝板为“Y”形分体设计[1],气缸控制两挡板的分合,两挡板在合拢时,落料器箱体内应处于密封状态,而实际上有时两挡板在合拢时会有烟丝夹在中间,造成密封不严,此时抽风管处于工作状态,下部空气经两挡板间的缝隙进入箱体,与上部的抽气管形成一向上的气流,由于两挡板的缝隙很小,这一气流的力量也不太大,但还是会有烟丝随气流向上很容易进入滤网,因为此时气流方向与烟丝运动相同,与滤网平面垂直(如图1所示)。
  2、改进方法
  为了解决这一问题,我们将滤网由与箱体垂直安装改为倾斜安装[3],有一定的效果,但还不太理想,从此得到启发,如果在改变滤网安装角度的同时再增加滤网的面积效果是否会更好,但受落料器结构限制,增加面积的可能性不大。能否将原滤网平面结构改为曲面,这样不仅增加了滤网面积,而且还有可能改变滤网与箱体的安装角度,有可能取得一剑双雕的效果,我们设计了多种样式作试验,选用了“N”形、“M”形”“A”形等,经过试验筛选,认为“A”形效果最好。
  结构分析认为,“A”形滤网之所以效果好,是因为滤网增加了迎风面积,计算得出滤网面积比原来增加近一倍,同时两面均与箱体成一倾角,即使有向上运行的烟丝与滤网接触,配合烟丝挡板结构的改造,将卷烟机落料器下部的挡丝板“Y”形分体设计,改造为大斜面挡板,使烟丝滑落顺利,挡板由原有汽缸控制,挡板合拢时,落料器箱体内密封严密,抽风管工作状态时,下部空气经挡板缝隙进入箱体,形成的气流小,但会有烟丝随气流向上很容易进入滤网,使烟丝运动方向与滤网有一夹角,很难“扎进”滤网内,假设有烟丝进入滤网,由于滤网面积增加了一倍,对抽风管负压影响很小,不会影响烟丝正常供应,缺点是更换滤网没有原来方便。
  形状确认后,我们安装在新的落料器上使用,同样条件做对比下,新形状的滤网没有出现过堵丝现象,几次拆卸观察滤网始终是清洁的。(如图2所示)。
  3、改进效果
  通过改进的落料器在我们卷包车间卷烟机上使用,经过近几年的观察和验证,新形状的滤网没有出现过堵丝现象,没有操作工和维修工反映落料器堵丝的问题,维护保养设备期间,观察滤网始终是清洁的,基本处于免维护状态,由此判定,改进是成功的,除非自然磨损需更换新的滤网外,几乎没有进行过维修。该项目已经进行推广。
  参考文献
  [1]《PASSIM卷接机组培训教材》.许昌烟草机械有限责任公司
  [2]王松臣.《卷烟机风力送丝落料器的设计》[J].包装与食品机械,2007年第03期
  [3]孟庆涛,张振华,吕桂芳.《YJ19卷烟机落料器的改进》[J].烟草科技,2007年第04期
  [4]张雄,李国荣.《烟丝气力输送系统送丝管风速的测量》[J].烟草科技,2006年第02期

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